大电流防水连接器分析该案例中塑壳密封性能失效的可能原因。经过外观检查,发现该塑壳有一个腔的栓塞已经脱落,但无法确认其是在拆除该塑壳前还是拆除该塑壳后脱落的,即目前存在两种可能性:①盲塞在车辆使用过程中脱落,从而导致湿区有水及水汽进入塑壳内部,导致对插界面腐蚀:②盲塞在拆下塑壳过程中脱落,接插件由于自身品质问题导致密封失效,从而进水腐蚀。接下来需进行相应的密封性试验以确定塑壳密封性失效的真实原因。
大电流防水连接器失效塑壳密封性能试验、验证塑壳与设备接插界面密封性针对第一种情形,盲塞脱落导致塑壳密封性失效的情况下,塑壳自身的密封性能可以得到保证;而在第二种情形下,即如果盲塞在使用过程中装配完好,则表明该连接器样件自身接口界面处密封性存在问题,因此计划进行试验,使用防水泥对塑壳尾端进行密封,再将该失效的样件与设备端进行对接后按照Lvl24中的密封性能试验要求置于水中。密封性试验1小时后取出该样品进行观察,将塑壳拆下后发现其内部并无进水现象,证明该失效塑壳的接插界面密封性能良好,从而确定该密封失效由盲塞的密封失效或盲塞脱落所致。
大电流防水连接器验证盲塞装配到位时的密封性针对此塑壳,重新装配图纸中规定的盲塞,并将该塑壳置于线束供应商电检台中进行气密性检验。通过电检台检验其气密性合格,接下来对其防水密封性能进行进一步的测试,将样品置于水中,对该腔进行通气15s,结论未发现气泡,可以认定在盲塞装配到位的情况下,该腔室的密封性是符合要求的。
通过大电流防水连接器对该塑壳及盲塞的密封生试验可以得出结论:该例密封性失效的原因来自于盲塞出于某种原因脱落,进而导致塑壳防水性能的降低。